引言
由于機床加工范圍較廣,不同的工件,不同的工序,使用不同的刀具,要求機床執行部件具有不同的運動(dòng)速度,因此機床的主運動(dòng)應能進(jìn)行調速,機床用戶(hù)對變頻器產(chǎn)品的調速作用更為關(guān)注。
主軸是車(chē)床構成中一個(gè)重要的部分,對于提高加工效率,擴大加工材料范圍,提升加工質(zhì)量都有著(zhù)很重要的作用,變頻器主要應用于主軸調速系統。目前在經(jīng)濟型自動(dòng)車(chē)床行業(yè),變頻器以其低成本優(yōu)勢得到了廣泛的應用。
一、自動(dòng)車(chē)床工藝介紹
1.自動(dòng)車(chē)床簡(jiǎn)介
自動(dòng)車(chē)床,是一種高性能,高精度,低噪音的走刀式自動(dòng)車(chē)床,是通過(guò)凸輪來(lái)控制加工程序的自動(dòng)加工機床。另外也有一些數控自動(dòng)車(chē)床與氣動(dòng)自動(dòng)車(chē)床以及走心式自動(dòng)車(chē)床,其基本核心是可以經(jīng)過(guò)一定設置與調教后可以長(cháng)時(shí)間自動(dòng)加工同一種產(chǎn)品。特別適合銅、鋁、鐵、塑料等精密零件加工制造,適用于儀表、鐘表、汽車(chē)、摩托、自行車(chē)、眼鏡、文具、五金衛浴、電子零件、接插件、電腦、手機、機電、*等行業(yè)成批加工小零件,特別是較為復雜的零件。
2自動(dòng)車(chē)床工藝說(shuō)明
裝工件:主軸轉動(dòng)到固定位置,機械手將工件裝入卡盤(pán)內;
加工工件:主軸快速加速到所需轉速,通過(guò)刀臺的移動(dòng)加工產(chǎn)品;
卸工件:加工完成,將產(chǎn)品從卡盤(pán)內推出,同時(shí)卡盤(pán)快速的轉動(dòng)到固定位置裝入下一個(gè)工件。
二、現場(chǎng)工藝要求及調試方案
1.現場(chǎng)要求:
(1)啟停速度快---加減速時(shí)間要求:加速0.5S,減速0.3S;
(2)定位響應快---定位時(shí)間:1秒以?xún)龋?br />(3)定位精度要求高---在2個(gè)脈沖以?xún)龋?br />2.調試方案
改造系統采用的方案為:高性能閉環(huán)矢量變頻器+分頻卡。系統方案中,變頻器配備分頻卡,使系統工作運行在閉環(huán)矢量控制模式,實(shí)現變頻定位功能。因為在自動(dòng)車(chē)床中,負載慣量大、減速時(shí)間短,需配備制動(dòng)電阻,具體選型方法《V560系列高性能矢量變頻器說(shuō)明書(shū)》。
圖1 電氣接線(xiàn)圖
3、主軸變頻定位系統原理
本方案整體控制框圖見(jiàn)下圖2。變頻器采用不控整流方式從三相電網(wǎng)取電,由三相逆變全橋通過(guò)空間矢量調制(SVPWM)、閉環(huán)矢量控制(Field orientation control)實(shí)時(shí)控制主軸電機;通過(guò)傳動(dòng)機構,將轉速信號反饋到變頻器控制單元,反饋的轉速信號通過(guò)分頻卡換算為角度信號,與設定的角度做差,經(jīng)過(guò)PID單元運算(加速過(guò)程PID,穩態(tài)過(guò)程PID)得到下一拍主軸電機控制轉速指令(具有轉矩限幅功能), 從而實(shí)現主軸轉速、定位角度的實(shí)時(shí)控制。
圖2 主軸變頻定位系統原理框圖
4、調試步驟及參數設定:
系統中涉及到PID運算,在設置比例增益P值、積分時(shí)間I值、微分時(shí)間D值時(shí)要按以下原則設置:轉速比例增益P值越大響應越快,但系統穩定性變差,過(guò)大的增益可導致轉速震蕩;積分時(shí)間常數I值越小響應越快,轉速超調越大,穩定性越差。該參數與系統慣量成正比,慣量較大時(shí),該參數應當設置較大數值。
參數組中轉速比例增益1在主軸加速過(guò)程中有效,數值較比例增益2大,用于提高響應速度;比例增益2用于穩態(tài)過(guò)程PI調整,為了增加系統的穩定性,該參數數值較小。加速過(guò)程中兩組PI參數可以通過(guò)滯環(huán)或連續切換方式,自動(dòng)切換。
3、調試中出現的問(wèn)題與解決方法:
(1)電機運行時(shí)出現震動(dòng)及噪音
該現象原因:過(guò)大的增益比例P值有可能使轉速震蕩,從而穩速精度下降,甚至使系統不穩定;反之,加速過(guò)程緩慢,系統響應速度降低。載波頻率主要影響運行中的音頻噪聲和熱效應:載波頻率值較小,雖然提高了變頻器可帶zui大負載量,但產(chǎn)生的噪音將同樣會(huì )增大。
解決方法:調整適當的PID增益(F8.1.21和F8.1.25);增大載波頻率。
(2)定位精度不高,定位時(shí)間長(cháng)
該現象原因:過(guò)小的位置環(huán)增益,導致了系統響應速度減慢,在工況頻繁變化的情況下定位精度下降。
解決方法:增大位置環(huán)PID的增益(Fb.2.21)。
三、實(shí)驗結果分析
南方某數控機床廠(chǎng)采用該變頻定位方案過(guò)程后,達到交流主軸伺服驅動(dòng)的性能,在一臺電機功率為2.2KW的自動(dòng)車(chē)床上進(jìn)行試運行,實(shí)驗結果如下:
總結
通過(guò)實(shí)際的生產(chǎn)運用,將本方案應用于自動(dòng)車(chē)床,實(shí)現了一次裝夾,節省了外部按鈕及中間繼電器,且加工效率也提高近20%,提高了生產(chǎn)效率,降低了生產(chǎn)成本,充分的發(fā)揮經(jīng)濟型數控車(chē)床的*性;經(jīng)過(guò)長(cháng)期應用,本方案運行穩定、響應迅速、定位精度高,與的交流主軸驅動(dòng)系統相比更適合應用于經(jīng)濟型自動(dòng)車(chē)床領(lǐng)域。
參考文獻:
1.《V560系列高性能矢量變頻器說(shuō)明書(shū)》 深圳市四方電氣技術(shù)有限公司
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